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     鍋爐配件:省煤器、過熱器、膜式水冷壁、集箱、空氣預熱器,設計、制造、安裝、調試。

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    燃油發電鍋爐省煤器及集箱失效原因及改進措施
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    發布日期:2021/9/13 閱讀次數:4344
     
    江蘇中電環境工程有限公司是以先進的技術、高品質的產品、優質的售后服務為主導的規;煞葜破髽I! 

      公司位于有中國節能環保設備“硅谷”之稱的鹽城,系江蘇省鹽城市高新科技企業,公司秉承 “1%的錯誤導致100%的失敗” 的經營理念,奉行“從細節中來,到細節中去”的工作作風,建立了以“5S”管理為基礎的生產管理規范。通過對先進技術進行消化吸收,形成環保設備與工程技術二大支柱產業。

      公司主要產品有鍋爐配件(省煤器、過熱器、集箱、空氣預熱器等);環保設備(各類除塵器),凈化設備(全生態凈水器、凈水工程設計、安裝、調試);富氧燃燒裝置(專利號2010120300358640、201020640039.7)(工程設計、安裝、調試);成功地為電力、化工、冶金、建材、醫藥、煙草、機械等行業提供產品和技術服務。

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    一、概述
      
      某單位熱電廠1#爐省煤器管前側多次發生變形和爆管,并在其對應的出口集箱部位發生鼓包變形。該爐省煤器分上下兩組,蛇形管錯列逆向排列,橫向布置,材質20#鋼。
      
      損壞情況如下:
      
    1.前數第15排上數第1根管因超溫爆管,已堵死。因燒損嚴重,已彎曲塌陷。
      
    2.省煤器出口集箱與前數第15排管相對應部位的前端上部發現直徑為價150mm的鼓包,最大高度為5.5mm,鼓包中心距封頭293mm,鼓包處集箱直徑擬24.53mm,脹粗率2.06%,已超標。
      
      經金相檢驗,前數第4排上數第1根管向火面及背火面與前數第15排對應的出口集箱鼓包處的金相組織珠光體球化均為23級。
      
      20#鋼在450℃和運行時間105h可達到球化23級,而該省煤器運行15000h達到球化23級,通過球化方程式估算省煤器管壁溫均勻可達48190。個別運行時間,壁溫可能更高。而前數第4排上數第1根管的向火面和背火面金相組織相同,即球化23級,說明整個管子的橫截面超溫的幅度一樣。發生管子被“燒紅”,即局部管段的管內布滿了達到某一溫度的過熱蒸汽,才能使省煤器水平管的向火面和背火面壁溫基本相同。
      
    二、失效原因分析
      
    1.省煤器管排積灰污染及煙氣走廊
      
      省煤器管排嚴重結渣和積灰,使省煤器管排的煙氣通道的通流面積減小,對流傳熱效果差。而前側第1排省煤器管與爐墻間隙85100mm,大于設計值40mm,勢必形成煙氣走廊,煙氣流速加大,使管內流經的介質狀態發生變化,由原設計的6.6%沸騰率的飽和水變為480℃左右的過熱蒸汽。第1排管損壞后堵死,被燒成塌腰變形,更進一步加大煙氣走廊,致使第二、第三,第五、第六排管相繼超溫損壞。因此,省煤器前側形成煙氣走廊是省煤器管失效的主要原因。
      
    2.給水溫度低
      
      鍋爐給水是由除氧器加熱至104℃,經高壓加熱器給水加熱至150℃后,送至鍋爐省煤器。但該系統除氧溫度低于104℃,達不到除氧效果,且高壓加熱器停用或因故障未投運等題目,都會引起給水達不到設計溫度150℃。事實表明,鍋爐給水溫度低,達不到給水設計溫度,但又強求鍋爐在較大負荷下運行,是造成爆管或部分省煤器管被燒紅的重要原因。
      
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    三、改進措施
      
    1.對省煤器前后側已彎曲變形和爆管的前數第17排割管,并更換新管,前后側管排與爐墻間隙按設計e=40mm,并安裝阻流板,其上噴灌耐火混凝土。
      
    2.投運除氧器和高壓加熱器,保持給水溫度符合設計要求。
      
    3.降低燃油灰分,采取措施減少爐膛和受熱面積灰污染。
      
       

     

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